近日,揚(yáng)子石化煉油廠2#常減壓裝置加熱爐低氮燃燒器改造項(xiàng)目正式投用。據(jù)第三方環(huán)保測(cè)定,加熱爐爐膛氧含量低于2%,其排放煙氣中NOx(氮氧化物)濃度較投用前降幅高達(dá)300%,遠(yuǎn)低于國(guó)家和所在地區(qū)規(guī)定的環(huán)保新指標(biāo),裝置每年因此可減排氮氧化物110噸,節(jié)省環(huán)保費(fèi)用15萬(wàn)元。
煙氣中的氮氧化物是比較難處理的大氣污染物之一,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,有效控制氮氧化物造成的大氣污染已刻不容緩。為此,揚(yáng)子石化公司在落實(shí)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施節(jié)能減排治理空氣污染上再次重拳出擊,啟動(dòng)“碧水藍(lán)天”環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)。煉油廠當(dāng)即組織對(duì)煙氣NOx濃度過(guò)高的加熱爐燃燒器進(jìn)行逐一更換,擬全部采用新型低氮燃燒器。與之前相比,新型燃燒器結(jié)構(gòu)采用先進(jìn)燃燒技術(shù),改變?nèi)紵龡l件抑制氮氧化物生成,從而達(dá)到降低煙氣中NOx的排放,降低空氣污染源。
揚(yáng)子煉油廠利用停工消缺的機(jī)會(huì),率先對(duì)2#常減壓裝置三臺(tái)加熱爐的33臺(tái)油氣混合燃燒器實(shí)施改造工作。為使改造項(xiàng)目能安全、高效率、高質(zhì)量的完成,該廠積極和工程部項(xiàng)目組、設(shè)計(jì)院進(jìn)行對(duì)接,配合施工單位做好施工方案的優(yōu)化和施工進(jìn)度的優(yōu)化。而在施工過(guò)程中,新型低氮燃燒器的尺寸偏大,使得原爐底板支撐梁影響燃燒器安裝。面對(duì)爐底板支撐梁的割除、調(diào)整、加固等施工難點(diǎn),常減壓裝置全體員工和施工單位加班加點(diǎn)、通力協(xié)作、克服一切困難,比預(yù)期提前一天完成施工。經(jīng)揚(yáng)子煉油廠聯(lián)合工程部、機(jī)動(dòng)部、檢安公司多方驗(yàn)收,該項(xiàng)目施工質(zhì)量完全合格。與此同時(shí),揚(yáng)子煉油廠組織技術(shù)人員精心編制出《加熱爐低氮燃燒器操作方案》,要求崗位人員必須熟悉掌握,在開車之前,又邀請(qǐng)廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo),提高了員工的實(shí)際操作水平,確保了低氮燃燒器改造項(xiàng)目的順利投用。
“目前,裝置運(yùn)行安全平穩(wěn),33臺(tái)新型低氮燃燒器改造投用一個(gè)月后,三臺(tái)加熱爐煙氣排放NOx濃度均小于20ppm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家制定的50ppm的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),于改造前相比,加熱爐熱效率還得到了進(jìn)一步提高。”該裝置設(shè)備主任田志峰表示。